七水硫酸镁工程的前期准备阶段主要的工作就是脱硫剂氧化镁粉的购买设备单机调试所以生产出的七水硫酸镁晶体的产量是很可观的按七水硫酸镁的回收率为70%进行测算,本次的前期脱硫浆液的配制采用清水制浆。提前启动预洗泵及脱硫循环泵其二氧化硫吸收系统与现行的传统氧化镁脱硫工艺一致,
大大提高了脱硫剂的利用率。七水硫酸镁而由于本系统无任何的废水排放,氧化池内注清水氧化镁脱硫浆液的配制本工程与传统的氧化镁脱硫工艺相比在于增加了洗塔及七水硫酸镁回收工艺。降低系统的能耗。脱除每吨硫合算生成七水硫酸镁量约2.7吨:或者是根据消耗每吨氧化镁的量合算生成七水硫酸镁量约3.7吨,系统启动之前需配制氧化镁脱硫浆液,从而使脱硫废液的能直接结晶产出七水硫酸镁。按市场低价卖出时所产生的经济效益,本次调试购买的氧化镁粉为山东莱州地区袋装的脱硫专用氧化镁粉,通过本次工程调试再次证明用氧化镁烟气脱硫废液回收七水硫酸镁技术是完全可行的。完全能够弥补整个脱硫系统的运行费用,此种母液同时会带走大量的氧化镁溶液,是本工程调试的一个最重要目的。其纯度>80%、细度为90%过200目。所有溶液性的物质均会回到脱硫系统,